9月11日,中科煉化再生器封頭成功吊裝就位。記者劉冀城 通訊員聶冬生 攝
9月11日下午6時,中科煉化核心裝置之一、420萬噸/年催化裂化裝置“心臟”設(shè)備——再生器封頭成功吊裝就位,至此,該裝置核心設(shè)備“兩器”(沉降器、再生器)全部順利封頂。
中科煉化“兩器”總重2811噸,其中,再生器高47米,最大直徑15.8米,重1817噸,加基礎(chǔ)安裝后總標(biāo)高53.65米。由于體積超大運輸困難,2018年12月26日,按照施工組織設(shè)計,“兩器”在現(xiàn)場分4段進行制作組對和內(nèi)件的模塊化安裝,2019年5月19日,再生器第一段筒體吊裝就位。
當(dāng)天吊裝的第四段為封頭段,它由上封頭和旋風(fēng)分離器模塊組成,高15米,直徑15.8米,重526噸,是“兩器”中體積最重的一段,其中旋風(fēng)分離器模塊由42個旋風(fēng)分離器組成,與封頭連接垂直度、水平度要求非常高,為確保每臺旋風(fēng)分離器的安裝技術(shù)質(zhì)量,負責(zé)制作安裝的中石化第十建設(shè)公司采取在地面搭設(shè)臨時支撐框架,像酒瓶子一樣一個個倒立在臨時支撐框架內(nèi),然后在把再生器的上封頭吊放到支撐框架上,最后再用人工拉倒鏈的方法,把一個個旋風(fēng)分離器吊起來,進行找正后與封頭上集室組對焊接牢固成一體,整個施工過程技術(shù)要求高難度大,施工人員僅僅封頭和旋風(fēng)分離器找正工作就用了二十多天才完成。為保證施工節(jié)點,加快施工進度,負責(zé)吊裝的中石化起運公司經(jīng)過精密籌劃、研討,采取雙機抬吊法,日夜加班,以最快速度完成了地基處理,吊車轉(zhuǎn)場組車。
9月11日上午10時17分,吊裝作業(yè)正式開始。起重指揮人員、吊車司機、安裝人員、現(xiàn)場監(jiān)護密切配合,兩臺履帶起重機緩緩起勾,將設(shè)備抬出工裝;隨后在指揮下轉(zhuǎn)桿,行走,其他各配合吊車從旁配合倒板,加配重,整個現(xiàn)場緊張有序,進退有度。到達就位位置后,兩臺履帶起重機緩慢起勾、轉(zhuǎn)桿,操作同步,在現(xiàn)場起重指揮規(guī)范、精準(zhǔn)的指揮下,使設(shè)備平穩(wěn)提升。下午18時,再生器封頭安全、順利吊裝就位。
據(jù)了解,中科煉化催化裂化裝置煉油主體設(shè)備操作彈性120%,可達到500萬噸/年的加工能力,是國內(nèi)最大的重油催化裂化裝置;該裝置從工藝技術(shù)到核心設(shè)備完全國產(chǎn)化,達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平,大大提升我國催化裂化裝置的工程設(shè)計和裝備制作水平,是國內(nèi)催化裂化裝置大型化的重要的里程碑。
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